行業(yè)新聞
2016年*標(biāo)磷鐵價(jià)格行情
2016-02-19
匯金*標(biāo)磷鐵采用科學(xué)工藝在眾多磷礦中遴選出*為致密的一塊,并通過(guò)好冶煉(即將磷礦石和鐵礦石在高爐中共同冶制而成)。因此較其他磷鐵產(chǎn)品,適用范圍更廣,性能更佳,同比縮短煉鋼流程:進(jìn)一步改善鋼產(chǎn)品性能,增強(qiáng)鐵水流動(dòng)性,提高鋼的抗拉強(qiáng)度,整體提升鋼的耐磨度及耐腐蝕性。組織致密,氣孔凸顯少,無(wú)粉末狀,無(wú)夾渣。色澤鮮活,對(duì)比陽(yáng)光會(huì)有一層鮮活的金屬光澤,無(wú)灰色黯啞雜質(zhì)群??茖W(xué)遴選(浮選工藝遴選出*致密的一塊)→好冶煉(磷礦石和鐵礦石在高爐中共同冶煉而成)43項(xiàng)檢測(cè)(取樣、制樣、化學(xué)分析、出廠檢驗(yàn))。
與傳統(tǒng)工藝相比,采用“全三脫”工藝存在脫磷結(jié)束出鋼熱量損失,因此,在脫磷轉(zhuǎn)爐需要盡可能地降低半鋼磷含量,同時(shí),需要保證較高的碳含量,以保證脫碳爐足夠的熱量。在脫磷轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過(guò)程中,*鋼開發(fā)了以降低槍位、提高供氧強(qiáng)度、提高底吹強(qiáng)度為核心的高效脫磷保碳工藝,脫磷轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量≤0.030%,同時(shí)碳含量穩(wěn)定控制在3.0%以上。由于攪拌強(qiáng)度增加,脫磷轉(zhuǎn)爐終渣FeO含量≤15%的比例達(dá)到80%。在強(qiáng)攪拌條件下,爐渣TFe含量降低的爐次脫磷率較高。在脫磷結(jié)束時(shí),爐渣FeO含量平均控制在12%,降低了鋼鐵料消耗。為了保證脫磷效果,*鋼開發(fā)了脫碳爐渣在脫磷爐回吃的工藝,脫碳爐渣通過(guò)回收篩選后加入脫磷爐不僅可以作為冷卻劑使用,而且可替代部分白灰,減少輔料消耗,還可促進(jìn)成渣,加快脫磷,脫磷爐石灰消耗平均降低2.5kg/t。
對(duì)于“全三脫”工藝的脫碳爐吹煉,由于其渣量少,吹煉過(guò)程鋼水金屬噴濺、返干更難于控制,渣量對(duì)鋼水面的覆蓋會(huì)產(chǎn)生一定的裸露,鋼中氮含量會(huì)高于常規(guī)爐次。為此,*鋼開發(fā)了脫碳轉(zhuǎn)爐留渣操作,同時(shí),脫碳轉(zhuǎn)爐使用全程底吹氬模式,轉(zhuǎn)爐出鋼后鋼水氮含量穩(wěn)定控制在0.0015%以下。