行業(yè)新聞
煉鋼用的節(jié)能磷鐵
2016-03-01
匯金節(jié)能磷鐵采用科學工藝在眾多磷礦中遴選出*為致密的一塊,并通過好冶煉(即將磷礦石和鐵礦石在高爐中共同冶制而成)。
因此較其他磷鐵產品,適用范圍更廣,性能更佳,同比縮短煉鋼流程:進一步改善鋼產品性能,增強鐵水流動性,提高鋼的抗拉強度,整體提升鋼的耐磨度及耐腐蝕性。
作為此次改造項目的牽頭單位,北營軋鋼廠于2014年3月開始,多次組織專業(yè)人員到*內其他鋼鐵企業(yè)考察,針對工藝流程、設備運行和場地條件等方面展開技術交流,*終確定了適合1780熱軋生產線加熱爐的改造方案。此次改造工程主要采取強制排煙的方式,將三座加熱爐的煙氣統(tǒng)一引出后,再經余熱鍋爐降溫。他們利用加熱爐煙囪側的空地,建立起統(tǒng)一的余熱回收站,再配置一臺自然循環(huán)余熱鍋爐和強制排煙風機,每座加熱爐的煙氣經新建在原煙道上的分煙道匯集后,進入余熱鍋爐溫度降至約160℃,再經強制排煙風機排出,原煙道煙囪仍保留作為備用。據(jù)專業(yè)人員保守估算,改造后,每年可為企業(yè)節(jié)省煤氣650萬Nm3,年節(jié)約成本44萬元;余熱鍋爐每年產生的9.75萬噸蒸汽,將通過北營公司的總管網向其他生產、生活用氣單位進行輸送,年可增效1053萬元。
為做好此次加熱爐改造項目,在項目建設前期,北營軋鋼廠與施工方進行了多次技術交流,組織了圖紙的相關審查,結合圖紙做好實施方案的編制和審核工作,并不斷強化施工期間的安全和質量管理等方面工作。項目建設施工期間,相關部門多次到施工現(xiàn)場就工程質量、進度等方面工作進行指導和監(jiān)督,保證了施工的順利推進。