行業(yè)新聞
鋼廠鑄造用的高硫硫鐵
2016-07-15
高硫硫鐵在灰鑄鐵中究竟是有利還是有害,對硫的認識經(jīng)過了一個逐步提高的過程。從認為硫是有害元素,到灰鑄鐵中加一定的硫來改善切削性能,改善孕育效果和石墨形態(tài),人們逐步認識了灰鑄鐵硫在一定含量范圍內(nèi)是有利的,這個范圍是0.08%-0.12%。灰鑄鐵水中硫過低是有害的,石墨的形態(tài)差,孕育的效果也不好,但對這點仍有很多人認識不足。當(dāng)硫量小于0.05%時,一定要進行增硫處理,否則孕育效果差。許多人已知道灰鑄鐵中加硫會改善切削性能,除此之外,加硫使石墨長度變短,端部變鈍,形態(tài)變曲,因此能提高灰鑄鐵件的力學(xué)性能。物理狀態(tài):黃褐色,金屬光澤,熔點1200℃。
不但影響高棒正常整機和換品種,而且造成油品大量泄漏。為控制液壓油泄漏,穩(wěn)定高棒生產(chǎn),該廠在2015年年初成立了QC攻關(guān)小組,他們集思廣益,充分利用高棒檢修的機會,針對存在的問題“對癥下藥”,進行綜合治理。攻關(guān)小組人員對所有磨損嚴重的機架軌道進行堆焊打磨處理,對1#—18#機架所有連接板進行同心度校正,解決了同心度偏差大的問題。在此基礎(chǔ)上,對快速連接插套進行局部改進,重新優(yōu)化了密封材質(zhì),對配件修復(fù)做了進一步規(guī)范,系統(tǒng)梳理了全線所有泄漏點,改進、更新了舊管路,使泄漏點基本消除。與此同時,大膽采用彈性膠體替代軋輥的平衡油缸,進一步控制了液壓油的泄漏。
煉鋼廠從生產(chǎn)計劃、技術(shù)質(zhì)量、現(xiàn)場管控、專業(yè)人員分工等方面開展了周密的布置和準備工作,在充分協(xié)調(diào)模注與連鑄品種結(jié)構(gòu)切換的基礎(chǔ)上,采用“連鑄批量,模注穿插”的生產(chǎn)模式,*大程度降低了品種結(jié)構(gòu)對生產(chǎn)進度的影響,進而保證了該產(chǎn)線在所要求的時間節(jié)點前,保質(zhì)保量按時向后道熱軋供坯。